中國臺灣CML全懋IGM-5E-50-R液壓泵IGH-5F-40-R
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1、故障現(xiàn)象及原因分析
在維修時從以下三點查找故障原因箕肃,并對系統(tǒng)進行改進:
(1)檢查動臂油缸的內(nèi)漏情況婚脱。簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自由下降勺像。若下落明顯則拆卸油缸檢查障贸,密封圈如已磨損應予更換。
(2)檢查操縱閥痛但。首先清洗安全閥厨杆,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換乖靠。安全閥安裝后若仍無變化翎郭,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換萤忘。
(3)測量液壓泵的壓力蔽掀。若壓力偏低,則進行調(diào)整悔邀,加壓力仍調(diào)不上去循抱,則說明液壓泵嚴重磨損。
一般來說删舀,造成動臂帶載不能提升的主要原因為:
a.液壓泵嚴重磨損蟀符。在低速運轉(zhuǎn)時泵內(nèi)泄漏嚴重;高速運轉(zhuǎn)時梭狱,泵壓力稍有提高拍随,但由于泵的磨損及內(nèi)泄,容積效率顯著下降蚕泽,很難達到額定壓力。液壓泵長時間工作又加劇了磨損桥嗤,油溫升高须妻,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞泛领,喪封能力荒吏,液壓油變質(zhì),后導致故障發(fā)生渊鞋。
b.液壓元件選型不合理绰更。動臂油缸規(guī)格為70/40非標準系列,密封件亦為非標準件锡宋,制造成本高且密封件更換不便儡湾。動臂油缸缸徑小,勢必使系統(tǒng)調(diào)定壓力高。
c.液壓系統(tǒng)設計不合理徐钠。操縱閥與全液壓轉(zhuǎn)向器為單泵串聯(lián)癌刽,安全閥調(diào)定壓力分16MPa,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa寥伍。液壓泵經(jīng)常在滿負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作虑治,并且系統(tǒng)有液力沖擊,*不換油撼腹,液壓油受污染瘪棱,加劇液壓泵磨損,以致液壓泵泵殼炸裂(后曾發(fā)現(xiàn)此類故障)瓦腋。
2窒兼、改進及效果
(l)改進液壓系統(tǒng)設計。經(jīng)過多次論證秤凡,后采用*的優(yōu)先閥與負荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向器形式袄映,見圖2。新系統(tǒng)能夠按照轉(zhuǎn)向要求丘登,優(yōu)先向其分配流量泽姨,無論負載大小、方向盤轉(zhuǎn)速高低均能保證供油充足竿漂,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用敲坏,從而消除了由于轉(zhuǎn)向回路供油過多而造成功率損失,提高了系統(tǒng)效率辆童,降低了液壓泵的工作壓力宜咒。
(2)優(yōu)化設計動臂油缸和液壓泵造型,降低系統(tǒng)工作壓力把鉴。通過優(yōu)化計算故黑,動臂油缸采用標準系列80/4。液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r庭砍,系統(tǒng)調(diào)定壓力為14MPa场晶,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。
(3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護怠缸,定期添加或更換液壓油诗轻,保持液壓油的清潔度,加強日常檢查和維護揭北。